利用變頻調(diào)速智能控制系統(tǒng)對冷鐓機(jī)實(shí)行電氣改造
發(fā)布時間:12-07-25 關(guān)注次數(shù):簡介:繼電器輸出2(運(yùn)行)?! ≡谟?jì)數(shù)器面板上設(shè)定加工零件的總數(shù);在計(jì)數(shù)器的信號輸入點(diǎn)(9、12、14)接入NPN型接近開關(guān)(SQ)。冷墩機(jī)每加工完成一個零件,接近開關(guān)發(fā)出一個信號給計(jì)數(shù)器,在顯示屏上顯示。計(jì)數(shù)器在顯示零件加工數(shù)量的同時,對預(yù)先設(shè)置的加工總數(shù)進(jìn)行減1操...
利用變頻調(diào)速智能控制系統(tǒng)對冷鐓機(jī)進(jìn)行電氣改造,實(shí)現(xiàn)冷鐓機(jī)在30~120件/min的范圍內(nèi)進(jìn)行無級調(diào)速,加工零件總數(shù)預(yù)設(shè)置,加工零件數(shù)量動態(tài)顯示,零件加工達(dá)到預(yù)設(shè)數(shù)時自動停機(jī),中間停機(jī)加工零件數(shù)保持等功能。
一、改造要求
1.在不改動機(jī)床機(jī)械傳動系統(tǒng)的情況下改造為無級調(diào)速,調(diào)速范圍為30~120件/min。
2.變速系統(tǒng)安全可靠,使機(jī)床平穩(wěn)連續(xù)變速。
3.增加數(shù)顯裝置以計(jì)量加工件數(shù),裝置具有設(shè)定加工工件總數(shù)、達(dá)到設(shè)定值時自動停機(jī)、當(dāng)中間需停機(jī)續(xù)料或出故障停機(jī)后再次開機(jī)時連續(xù)計(jì)數(shù)的功能。
二、變頻調(diào)速系統(tǒng)、智能型儀表控制系統(tǒng)簡介
根據(jù)電氣技術(shù)改造要求,選擇了變頻調(diào)速系統(tǒng)加智能型儀表控制系統(tǒng)。用調(diào)速電位器通過變頻器對變頻電機(jī)在0~1500r/min范圍內(nèi)無級調(diào)速;智能型儀表通過NPN接近開關(guān)對加工零件數(shù)量進(jìn)行采集,再通過內(nèi)部參數(shù)的設(shè)置和操作實(shí)現(xiàn)對設(shè)備的控制。
選用ABB公司的ACS401—006—3變頻器,具有運(yùn)行性能穩(wěn)定,擴(kuò)展性能強(qiáng),維護(hù)方便等特點(diǎn)。該變頻器電機(jī)恒轉(zhuǎn)矩4.0kW;輸入電流11.1A,輸出電流12.8A,過流(峰值)37A;輸入信號:啟動、停止和方向,模擬給定值;輸出信號:模擬輸出(頻率),繼電器輸出1(故障),繼電器輸出2(運(yùn)行)。
轉(zhuǎn)速的動態(tài)顯示選用DP3—SVA1A專用數(shù)顯表,具有小數(shù)點(diǎn)設(shè)定、比率、量程及零點(diǎn)調(diào)整,DC12V輔助電源輸出等功能。輸入電源:電流0~20mA,電壓0~10V;采樣速度約2.5次/s;響應(yīng)速度約4.5s;大顯示9999,自由設(shè)定小數(shù)點(diǎn);電源為AC110/220V、50/60Hz。調(diào)速開關(guān)選用2W,1kΩ線繞電位器。
采用智能型可逆預(yù)置數(shù)計(jì)數(shù)器與接近開關(guān)配合,以實(shí)現(xiàn)零件加工數(shù)量顯示。該計(jì)數(shù)器具有以下特點(diǎn):采用開關(guān)電源,電壓適應(yīng)范圍大,抗干擾能力強(qiáng);直接顯示實(shí)際值,并可設(shè)定顯示有效小數(shù)位數(shù);鍵盤設(shè)定,LCD帶背光源顯示,操作簡單;5種計(jì)數(shù)輸入模式,4種輸出模式,自動復(fù)位時間0.01~9.99s可調(diào);使用鍵盤鎖定功能,根據(jù)要求鎖定不需要使用的鍵,防止誤操作。
三、硬件電路設(shè)計(jì)
變頻器控制采用工廠應(yīng)用宏(Factory)模式,是ABB公司專為工廠無操作盤場合設(shè)計(jì)的,它提供了3線I/O配置。
變頻調(diào)速系統(tǒng)原理圖見圖1。調(diào)速電位器(RP)接至變頻器的外部給定調(diào)節(jié)輸入點(diǎn)(SCR、AI1、AGND),可以使變頻器的輸出頻率在0~50Hz范圍內(nèi)改變,從而實(shí)現(xiàn)對變頻電機(jī)的無級調(diào)速;將控制柜面板上的數(shù)顯表接至變頻器的輸出頻率點(diǎn)(AGND、A01),在數(shù)顯表上動態(tài)顯示變頻器的輸出轉(zhuǎn)速;將報(bào)警燈接至變頻器的繼電器輸出點(diǎn)(ROIB、ROIC),當(dāng)變頻器工作異常時報(bào)警。
在計(jì)數(shù)器面板上設(shè)定加工零件的總數(shù);在計(jì)數(shù)器的信號輸入點(diǎn)(9、12、14)接入NPN型接近開關(guān)(SQ)。冷墩機(jī)每加工完成一個零件,接近開關(guān)發(fā)出一個信號給計(jì)數(shù)器,在顯示屏上顯示。計(jì)數(shù)器在顯示零件加工數(shù)量的同時,對預(yù)先設(shè)置的加工總數(shù)進(jìn)行減1操作,當(dāng)預(yù)置數(shù)減為0時,輔助輸出常閉觸點(diǎn)(3、4)斷開,使中間繼電器KAI失電,設(shè)備停止運(yùn)行。為防止在自動加工過程中計(jì)數(shù)器設(shè)定的數(shù)據(jù)被他人更改,在計(jì)數(shù)器鍵保護(hù)輸入點(diǎn)(14、15)接一鑰匙開關(guān)(SA1),操作者設(shè)定完相關(guān)參數(shù)以后,旋動SA1可以將計(jì)數(shù)器操作面板上的所有鍵鎖定保護(hù)。
在計(jì)數(shù)器面板上設(shè)定加工零件的總數(shù);在計(jì)數(shù)器的信號輸入點(diǎn)(9、12、14)接入NPN型接近開關(guān)(SQ)。冷墩機(jī)每加工完成一個零件,接近開關(guān)發(fā)出一個信號給計(jì)數(shù)器,在顯示屏上顯示。計(jì)數(shù)器在顯示零件加工數(shù)量的同時,對預(yù)先設(shè)置的加工總數(shù)進(jìn)行減1操作,當(dāng)預(yù)置數(shù)減為0時,輔助輸出常閉觸點(diǎn)(3、4)斷開,使中間繼電器KAI失電,設(shè)備停止運(yùn)行。為防止在自動加工過程中計(jì)數(shù)器設(shè)定的數(shù)據(jù)被他人更改,在計(jì)數(shù)器鍵保護(hù)輸入點(diǎn)(14、15)接一鑰匙開關(guān)(SA1),操作者設(shè)定完相關(guān)參數(shù)以后,旋動SA1可以將計(jì)數(shù)器操作面板上的所有鍵鎖定保護(hù)。
通過智能性預(yù)置數(shù)計(jì)數(shù)器使改造后的冷徽機(jī)實(shí)現(xiàn)了加工工件數(shù)量數(shù)碼顯示,可以在0~999999范圍內(nèi)任意設(shè)定加工工件總數(shù)。當(dāng)加工工件達(dá)到預(yù)設(shè)數(shù)值時,設(shè)備自動停止工作,等待新的任務(wù)。當(dāng)加工過程中中間需要停機(jī)續(xù)料或因故障停機(jī)時,零件加工數(shù)量保持年限大可達(dá)10年,重新啟動時可以接著計(jì)數(shù)。計(jì)數(shù)器可以通過操作面板和背后按鈕進(jìn)行復(fù)位,操作簡便,維護(hù)方便。
四、設(shè)備調(diào)試和運(yùn)行情況
1.硬件現(xiàn)場連接。將接近開關(guān)安裝于設(shè)備上,依據(jù)電氣原理圖連接各部分元件。
2.參數(shù)設(shè)置。根據(jù)用戶單位的要求,通過設(shè)定加減速時間參數(shù)(2202),將變頻器啟動頻率由1Hz上升到50Hz(即電機(jī)轉(zhuǎn)速由0r/min上升至1500r/min)所需的時間設(shè)置為3s。
3.加工試驗(yàn)。先在手動模式下啟動設(shè)備加工零件,設(shè)備運(yùn)行動作正確,改為自動模式。在計(jì)數(shù)器上設(shè)定加工零件的總數(shù)為30件,啟動設(shè)備,當(dāng)加工數(shù)量達(dá)到30件,設(shè)備停止運(yùn)行。在手動和自動模式下,轉(zhuǎn)動調(diào)速電位器,零件加工速度隨之改變,數(shù)顯表上顯示出不同時期的速度。
4.急停和保持。按下控制柜操作面板上的急停按鈕,設(shè)備停止運(yùn)行。拉掉總電源,計(jì)數(shù)器上的數(shù)據(jù)保持不變。重新送電啟動后,設(shè)備接著加工零件,直至達(dá)到預(yù)置數(shù)后停止。
5.復(fù)位。按動計(jì)數(shù)器操作面板上的兩個復(fù)位開關(guān),可以分別將預(yù)置數(shù)和加工數(shù)復(fù)位。
6.鍵保護(hù)。旋動鑰匙開關(guān)(SA1)后,計(jì)數(shù)器操作面板上的按鍵操作均失效。
設(shè)備經(jīng)過6個月運(yùn)行,狀況良好,各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)均達(dá)到了用戶單位的要求。
冷墩機(jī)電氣改造后,擴(kuò)展性增強(qiáng),可進(jìn)一步在系統(tǒng)中加入可編程控制器(PLC),通過增加信號輸入點(diǎn)和編程,實(shí)現(xiàn)對加工過程的自動控制